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发布时间:

2022-06-29


近日,京唐中厚板4300毫米产线通过协同攻关,5月份热装率对比4月份提升了19.58个百分点,创出该产线历史最好水平。其中400毫米厚板坯实现批量热装,在全国范围内尚属首 次。

连铸坯的热装热送作为钢—轧界面重要技术,对节约能源、提高成材率和缩短生产周期的作用举足轻重。“对标行业,400毫米板坯热送工作还没人干过。思路决定出路。没人干过的事,我们来干!”制造部、钢轧作业部、中厚板事业部、技术中心迅速统一了共识,以“蹲下身子看蚂蚁”的态度分析问题症结,瞄准潜在提升空间,下定了第 一个“吃螃蟹”的决心。

提热装先推热送疏浚源头

后道产线提升热装率,前道工序质量稳定是前提。400毫米断面板坯多用于特厚板生产,用于重点工程项目,品种多,全流程质量控制难度大。制造部积极开展以炉次为单位的生产订单分析,技术中心、钢轧作业部从钢水纯净度、生产过程恒拉速保证、铸坯质量控制等多方面做好准备。“400毫米板坯因其厚度大、钢水静压力大、拉速低等特点,更容易发生鼓肚等,坯壳承受的矫直应变是300毫米断面的1.79倍,板坯质量控制对于设备功能精度及工艺要求更苛刻。”钢轧作业部生产技术室主任助理谢翠红说,“快节奏的热装速度,高温板坯质量确认至关重要。我们必须严格落实生产、设备、工艺三确认原则,有效确保精度达标。”钢轧作业部通过下发重点工作计划、生产过程重点跟踪等手段,有效确保了400毫米断面整个生产过程的稳定。生产技术室和板坯连铸作业区通过提前策划、合理组织板坯清理检验工作,为满足热装表面质量和连续浇铸要求吃下了“定心丸”。

摸温降数据模拟精控堆冷

热装节奏提速,要有相应的工艺参数调整来适应。板坯原生裂纹得到了有效控制,高温热装产生的红送裂纹成了另一个限制条件。板坯在高于550摄氏度入炉,有30%的几率会产生红送裂纹,就是我们常说的“爪裂”。与钢轧作业部6号铸机不同,5号铸机暂时还没有应用铸坯淬火技术,只能靠堆冷时间来控制板坯温度。制造部与钢轧作业部制定了连续测温方案,从板坯产出、喷号、堆冷、拆垛到入炉整个生命周期共9个测量环节,而这些数据都需要人工去测量。“用手持测温枪测量,距离太远温度不准,近距离测量实在太热,需要侧身用记录板挡在脸前,阻隔扑面的热浪。”制造部生产计划室炼钢计划专业万潇说,“在堆垛板坯测温的质检人员最辛苦,通常一垛板坯8块,每块板坯3个测温点,每两小时测一次,连续测28小时,每组数据记录下来就像洗了一回桑拿。”为了保证工作的顺利开展,京唐技术中心张学锋联合首钢技术研究院技术人员,对“如何装”和“什么温度装”进行了理论研究。首钢技术研究院炼钢专家刘洋对正常缓冷、保温坑缓冷和退火缓冷方式的变化规律进行了模拟,为指导现场的堆冷方式和温降过程控制提供了理论依据和数据支持。经过各单位的共同努力,板坯堆冷时间从48小时缩短至24小时,板坯流转驶进了“快车道”。

优排产高 效匹配优化辊期

打破固有思维的局限性,要有刀刃向内的勇气和切实可行的方法。红送裂纹解决了,板坯入炉温度也有了保障。

但是如何优化4300毫米产线辊期安排的问题又摆到了大家面前。中厚板的产品品种繁多、规格复杂、辊期要求严苛、质量控制难度大。为了不浪费可热装资源,同时还要保证产品质量,制造部生产计划室中厚板排产计划专业齐岩主动自我加压,在合同下传时,就对全月热装资源进行识别,结合炼钢浇次,提前设计辊期,总体控制热送热装节奏,限度做大了资源基数。“制造部优化计划排产、钢轧连铸质量控制、后道工序提效措施执行力必须统筹配合,就像是‘木桶效应’的三块板,无论哪一块出现短缺,都将影响整体的生产效率。”中厚板事业部生产组织协调专业周国徽说,“提升生产节奏,各个环节必然要在‘大平衡’的基础上做出相应调整。”柔性辊期,就是中厚板事业部在原有生产组织模式下开展的新尝试。原来是以辊期匹配产品需求,现在需要辊期兼顾热装需求,通过精打细算,将4300毫米产线原来5000吨的固定辊期调整为4000—7000吨范围内适时调整,为热装板坯及时入炉轧制扩大了“窗口期”。

促闭环双管齐下保障性能

生产效率提升,从来不是以牺牲产品质量为代价。400毫米板坯成功热装入炉轧制,一个问题就是降低热装对钢板性能的影响。在小批量热装试验后,制造部中厚板室相关品种专业人员进行了全程性能跟踪。400毫米特厚板坯主要轧制大单重和大厚度钢板,相当一部分产品需要后道工序继续进行热处理,数据反馈周期大幅延长。“单重20吨以上的钢板,一旦出现质量问题,不但会造成严重的经济损失,还会影响交货期。”制造部中厚板室专业工程师马国金说。为了限度降低风险,他积极采取spc历史数据统计的方法进行性能富余量评估,轧制完成后及时对金相组织性能进行分析。最终结果表明,当前工艺条件下钢板性能保持稳定,能够满足交货要求,具备批量推广条件。与此同时,为了第 一时间掌握钢板的表面质量,中厚板事业部还专门组织人员,在下线过程中抽查钢板表面质量,将结果第 一时间通知钢轧作业部,为保障产品质量一致性工作穿上了“铁布衫”。

抽丝剥茧地剖析问题,层层递进地推进工作。首钢京唐中厚板400毫米板坯热装率从无到有、再从年初的1.78%提升到4月份的20.83%,燃耗降低了10立方米/吨,不仅为京唐4300毫米产线整体热装率的进步提供了有力支撑,更为京唐中厚板产线高效、绿色发展作出了积极的探索和尝试。


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